摘要:簡要闡述了循環(huán)水冷卻塔和風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)、設(shè)計參數(shù),介紹了故障情況,對產(chǎn)生故障的原因進(jìn)行了分析,著中介紹了故障處理過程,并提出了建議。
【關(guān)鍵詞】冷卻塔風(fēng)機(jī) 故障 分析 處理過程
一、前言
河南安陽鋼鐵集團(tuán)公司制氧廠1#23500機(jī)組循環(huán)水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,系逆流式機(jī)力抽風(fēng)冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結(jié)構(gòu)。塔頂配備2臺風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)主要由電動機(jī)、聯(lián)軸器、傳動軸、減速器、輪轂、葉片、塔外油標(biāo)等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動,減速器安裝底座為鋼架結(jié)構(gòu),風(fēng)機(jī)輪轂材質(zhì)為碳鋼結(jié)構(gòu),葉片為采用鋁合金材質(zhì)的薄板型結(jié)構(gòu),通過帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯(lián)接在一起,輪轂和減速器之間采用錐軸聯(lián)接,安裝、拆卸方便,葉輪由6片角度可調(diào)的葉片組成,可以適應(yīng)不同的風(fēng)量要求;聯(lián)軸器采用雙排鏈鏈條聯(lián)軸器,鏈條外面裝有鋁合金外罩,內(nèi)部裝潤滑脂,傳動軸為單根軸傳動,在傳動軸兩端裝有萬向軸承,允許兩軸有較大的安裝偏差,適用于高溫、高濕條件下,而且傳動過程中振動小、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),減少了對鋼結(jié)構(gòu)塔體穩(wěn)定性的影響。循環(huán)熱水從水泵輸送至配水系統(tǒng),通過三濺式噴嘴,噴濺成小水滴后均勻分布在淋水填料上,小顆粒狀和霧狀的熱水在淋水填料中與進(jìn)入塔內(nèi)的冷空氣進(jìn)行逆向接觸,風(fēng)機(jī)由電動機(jī)驅(qū)動,通過減速器帶動風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn),在風(fēng)筒中產(chǎn)生空氣抽力,使空氣從冷卻塔兩側(cè)的進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入塔內(nèi),經(jīng)過淋水填料、配水系統(tǒng)、收水器,從高的風(fēng)筒向高空排出,從而通過蒸發(fā)、傳導(dǎo)、輻射來散熱,達(dá)到了降低水溫的效果。風(fēng)機(jī)作為該套機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)的主要冷卻設(shè)備,其運行狀況的好壞,直接影響到該機(jī)組生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運行。冷卻塔風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

圖1 冷卻塔風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)
1.風(fēng)筒 2.葉片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減速器 6、8.鏈?zhǔn)铰?lián)軸器 7.傳動軸 9.電動機(jī) 10.電動機(jī)底座 11.冷卻塔頂部
1.玻璃鋼冷卻塔設(shè)計參數(shù)
型號:GFNL-1750×2;
冷卻水量:1750m3/h;
進(jìn)塔水溫:42℃;
出塔水溫:32℃;
濕球溫度:28℃;
干球溫度:31.5℃;
溫差:10℃;
大氣壓力:1.0×105 Pa;
風(fēng)量:1.35×106m3/h;
葉輪直徑:F6000mm;
葉輪安裝角度:8°~15°。
2.風(fēng)機(jī)減速器電動機(jī)設(shè)計參數(shù)
型號:BLJ--W6;
功率:75kW;
輸出轉(zhuǎn)速:165r/min;
速比:6.8;
重量:600kg。
3.電動機(jī)設(shè)計參數(shù)
型號:Y315S-6;
功率:75kW;
電壓:380V;
電流:139.6A;
轉(zhuǎn)速:989r/min。
二、故障情況
2013年7月24日00:20分左右,水泵操作人員在值班室聽到從冷卻塔處傳來兩聲巨響,馬上到就地查看,發(fā)現(xiàn)控制柜上顯示2#風(fēng)機(jī)電流(50A)比平時低 (正常運行時電流為58A左右),懷疑2#風(fēng)機(jī)出了問題,馬上到冷卻塔頂部檢查,發(fā)現(xiàn)2#風(fēng)機(jī)已經(jīng)停運,但電動機(jī)仍然在轉(zhuǎn)動,操作人員立即到控制柜旁停運2#風(fēng)機(jī),并通知配電室切斷電動機(jī)電源。檢修人員趕到現(xiàn)場后對故障現(xiàn)場進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的一個葉片從近根部斷裂,落在2#風(fēng)機(jī)北側(cè)25m外的地上,斷裂處的橫斷面薄厚不均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個葉片不同程度的發(fā)生彎曲并嚴(yán)重變形,傳動軸與電動機(jī)及風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器鋁合金外罩碎裂,聯(lián)接聯(lián)軸器的鏈條斷裂脫落,減速器加油管從近減速器根部斷裂,減速器中的油全部流入大水池中,在風(fēng)筒四周布滿劃痕,部分地方被劃穿。如下圖2所示。

圖2 事故現(xiàn)場
三、故障原因分析
該風(fēng)機(jī)從2004年投產(chǎn)運行到現(xiàn)在,已經(jīng)將近9年時間,在運行過程中每隔半年左右,就要停機(jī)檢查聯(lián)軸器的潤滑及鏈條的磨損情況,視磨損情況更換鏈條及潤滑脂,半年前曾停機(jī)檢查過該風(fēng)機(jī)運行情況,雖然有腐蝕,但各重要部件均運行良好,而且z*近點檢也未發(fā)現(xiàn)異常振動和噪音,轉(zhuǎn)動比較平穩(wěn)。由于碳鋼在潮濕的環(huán)境中腐蝕比較快,而且循環(huán)水中加有處理劑,在風(fēng)機(jī)運行的過程中,處理劑隨水汽被帶到葉片的聯(lián)接管上,加劇了聯(lián)接管的腐蝕速度。通過觀察故障葉片連接管的橫斷面發(fā)現(xiàn),腐蝕程度不均勻,薄的地方只有不到2mm,強度大大降低,在風(fēng)機(jī)運行過程中葉片受到強大離心力作用,腐蝕較嚴(yán)重的位置承受不住離心力的作用而s*先被撕裂,隨著風(fēng)機(jī)的運轉(zhuǎn),裂口逐漸擴(kuò)大,造成葉片端部與風(fēng)筒接觸而產(chǎn)生碰撞,在碰撞過程中加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜,碰到傳動軸,在巨大撞擊力的作用下,再次飛起來打到其他五個葉片上,使其他五個葉片產(chǎn)生不同程度變形,同時在離心力及慣性作用下飛出,此時風(fēng)機(jī)仍然在運轉(zhuǎn),在這種情況下,輪轂的平衡受到嚴(yán)重破壞,減速器振動急劇增大,底座振動加大,z*終導(dǎo)致減速器聯(lián)軸器聯(lián)接鏈條損壞,傳動軸與減速器脫開,減速器停運,而此時電動機(jī)仍然在運轉(zhuǎn),由于負(fù)荷減小導(dǎo)致電流下降。
四、故障處理
1.第一次處理:整體更換風(fēng)機(jī)
由于風(fēng)機(jī)減速器和電動機(jī)上的聯(lián)軸節(jié)、鏈條、輪轂、葉片損壞比較嚴(yán)重,傳動軸存在變形的可能,均需要更換,減速器油管從根部斷裂,如果修復(fù)需要的時間比較長,那樣將會對生產(chǎn)造成更大的影響,為了將影響降低到z*小,決定整體更換一臺備用風(fēng)機(jī)。備用風(fēng)機(jī)外形設(shè)計采用了目前z*先進(jìn)的翼形,氣動性能好。葉片由高強度玻璃鋼模壓制而成,具有強度高、重量輕、耐腐蝕等優(yōu)點。于是一邊拆卸損壞的風(fēng)機(jī),一邊按照安裝技術(shù)要求組裝好新風(fēng)機(jī),并按照風(fēng)機(jī)出廠時的記號調(diào)整好風(fēng)葉角度,傾斜角度在8°左右。在將舊風(fēng)機(jī)吊下后,發(fā)現(xiàn)減速器底座銹蝕比較嚴(yán)重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經(jīng)不能再用,又重新加工了兩塊墊鐵。將墊鐵放到底座上檢查水平度,發(fā)現(xiàn)底座東南側(cè)較低,再次加工墊鐵找平,將風(fēng)機(jī)整體吊到底座上,然后找正電動機(jī)和減速器,在全部安裝工作完成后加上潤滑油開車試車。
試車情況:啟動后發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速非常慢,因為電動機(jī)還是原來的電動機(jī),根據(jù)電動機(jī)轉(zhuǎn)速和減速器變速比(變速比為8.9)計算出風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速為111r/min,而設(shè)計轉(zhuǎn)速為165 r/min,大概慢1/3,而且運行電流為50A,也比更換前正常運行時小 (更換前為58A左右),循環(huán)水出塔溫度為33.7℃,高于停車前的31℃,而循環(huán)水設(shè)計的出塔溫度為32℃,這樣的轉(zhuǎn)速的產(chǎn)生的風(fēng)量根本不能滿足生產(chǎn)的需要。
經(jīng)過并查看風(fēng)機(jī)說明書,得知該風(fēng)機(jī)應(yīng)配備四級電動機(jī),電動機(jī)轉(zhuǎn)速為1 470r/min,根據(jù)速比計算,正好符合減速器設(shè)計轉(zhuǎn)速165 r/min,現(xiàn)在使用的電動機(jī)是六級電動機(jī),電動機(jī)轉(zhuǎn)速為989 r/min。
針對這種情況分析有三種處理方法可能能夠解決問題:一種是更換電動機(jī),另一種是更換減速器,第三種是調(diào)整葉片的角度,加大傾斜角,以達(dá)到增大風(fēng)量的目地。根據(jù)實際情況,如果更換電動機(jī),電動機(jī)底座部分需要重新加工,需要時間較長,更換減速器z*能徹底解決問題,但是相當(dāng)于一次重新安裝,需要時間會更長,而調(diào)整葉片角度比較方便,而且用時較短,不會給生產(chǎn)造成太大的影響,決定調(diào)整葉片角度。
2.第二次處理:調(diào)整風(fēng)葉角度
將風(fēng)機(jī)停下來,把葉片傾斜角度調(diào)整到15℃,在將葉片角度調(diào)整完成后再次啟動試車,啟動后風(fēng)機(jī)運行電流為61A,風(fēng)機(jī)電動機(jī)底座垂直振動2.3mm/s,電動機(jī)水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運行穩(wěn)定后,循環(huán)水出塔溫度為33.0℃,依然沒有達(dá)到設(shè)計的溫度。
3.第三次處理:更換經(jīng)過修復(fù)的減速器
為徹底解決問題,決定更換一臺原來已經(jīng)修復(fù)好的舊減速器,又將新的風(fēng)機(jī)整體吊下來,將輪轂連同風(fēng)葉一起拆卸下來,由于這臺減速器轉(zhuǎn)速較快,又將風(fēng)葉角度調(diào)整到12°,裝到修復(fù)好的減速器上,再將風(fēng)機(jī)整體裝到風(fēng)機(jī)底座上,找正電動機(jī)和減速器,回裝后啟動試車,風(fēng)機(jī)運行3h后,循環(huán)水出塔溫度為31.5℃,達(dá)到設(shè)計要求,能夠滿足生產(chǎn)需要,但此時各個測振點的振動值均比較高,再次進(jìn)行了處理。
4.第四次處理:處理振動高問題
根據(jù)分析,引起振動高的可能原因主要有以下幾個方面:
1)風(fēng)機(jī)減速器與電動機(jī)對中精度低、誤差大。2)風(fēng)機(jī)葉片安裝角度不一致。
3)傳動軸彎曲或不平衡。
4)風(fēng)機(jī)或電動機(jī)地腳螺栓松動。
5)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)剛性不足。
6)風(fēng)機(jī)葉片上面有雜物或磨損不均勻。
7)減速器軸承或齒輪磨損。
根據(jù)可能的原因,逐一分析排查,并重點對減速器與電動機(jī)對中情況進(jìn)行檢查 ,經(jīng)過處理后再次啟動,各項振動值均降了下來。每次處理后各項運行參數(shù)如下表所示。

故障處理前后各項運行參數(shù)表
五、結(jié)語
通過這次故障處理,采取相應(yīng)預(yù)防措施,減少故障發(fā)生。
1)加強設(shè)備點檢,及時掌握風(fēng)機(jī)的運行狀況,合理安排維護(hù)周期;
2)備件更換時s*先要查看技術(shù)資料,避免走彎路;
3)處理故障時盡可能查找引起故障的可能原因,做到全面排查;
4)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。
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